2月9日,黔西市黔希煤化工投资有限责任公司(以下简称“黔希化工”)迎来了好消息:气化B炉长周期连续运行200天,创公司单台气化炉在线A级连续运行新纪录!
黔希化工气化厂全体成员围绕气化炉安稳运行,针对本地“三高两低”煤高效气化难题,积极查找气化炉稳定运行制约因素,持续开展技改技措攻关,解决了开车时间长、煤灰熔点高、粉煤烧嘴头部端面易泄漏、黑水角阀短接易冲刷磨穿、煤线断煤、自动化控制率低、药剂使用效果差等多项技术瓶颈与难题。
同时,气化厂对标对表行业先进,通过“日优化、旬分析、月总结”,建立异常工况数据收集分析报告,强化入炉煤煤质管理及煤种切换风险评估管控,开展关键设备预防性检修,成本目标精益管控,瓶颈问题攻关、标准化预防体系建立等多管齐下,气化炉运行整体稳定性得到有效提升,为实现煤气化装置满负荷长周期安稳运行奠定了坚实基础。
技改,贯穿于黔希化工发展的全过程。
作为西南地区目前最大煤制乙二醇生产基地,黔希化工拥有每年30万吨乙二醇的产能,市场覆盖华南、华东等地。
自2018年入驻毕节以来,黔希化工依托毕节丰富的煤炭资源,采用我国目前最大的单套煤制乙二醇装置和国内外领先技术,就地进行深加工,黔希化工煤炭经过加压气化,碳转化率能达到99%以上。
近年来,黔希化工积极响应国家政策,围绕“传统行业超低排放,创建绿色环保工厂,建设绿色化工园区,改善员工工作环境”这一中心,着力实施节能绿色环保工程,取得了良好效果。
记者走进黔希化工,只见各个生产车间的工人井然有序地完成生产任务。
“以前,我们蒸汽动力厂噪声源特别多,噪声特别大,通过这次的噪音治理后,在我们的车间里面基本上听不到设备的啸叫声,同事之间的对话也能听得非常的清楚。”黔希化工蒸汽动力厂厂长钱庆魁说。
和钱庆魁一样为技改竖起大拇指的,还有黔希化工空分厂厂长覃洪。
覃洪告诉记者,空分厂的主要噪声源是压缩机和压力管道,员工巡检都佩戴耳塞和耳罩。通过治理,员工可以正常巡检、正常交流。
在黔希化工空分和动力界区噪声治理中,采用了吸音能力强、隔热好、重量轻、环保且成本低的绿宇蜜胺泡棉。
磨刀不误砍柴工。经过技改,黔希化工活力迸发,点燃发展新引擎。
黔希化工副总工程师吴亚奎告诉记者,当前,公司除煤制乙二醇项目外,还对上下游产业链和副产品生产线进行了整体布局。其中,总投资约2亿元,利用乙二醇装置的富裕制气能力,并联建设一套年产5万吨的碳酸二甲酯(DMC)生产装置;总投资约5.2亿元,建设一套年产30万吨甲醇项目;有序推进年产15万吨双氧水招商引资项目;针对当前国内煤制乙二醇产品质量稳定等存在的问题,在西南地区率先试验乙二醇液相加氢工艺进行乙二醇质量提升,为进一步提高市场竞争力和经济效益夯实基础。
黔希化工30万吨甲醇项目投产后,不仅能作为煤制乙二醇装置的生产原料,同时解决毕节市乃至省内甲醇新能源汽车燃料供给问题,助力毕节新型工业化发展。